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同步吸附-混凝-氧化法处理印染废水

作者:清迈环保 日期:2023-02-23

      当废水中含有多种性质各异的染料和助剂,特别是含有大量阳离子染料和阴离子染料时,常规方法处理不能充分发挥作用,需依废水特点另作选择。

      某厂废水量约200m3/d,其特点是颜色多变,色度波动大(256~4096倍),染料品种多,包括各种阳离子染科(如桃红FG、翠蓝GB和紫3BL等)、阴离子染料(如酸性橙Ⅱ、刚果红和某些活性染料等)以及非离子性染料(如分散黄G、分散红SE-GFL等)。其中阳离子染料平均占80%,阴离子染料约占13%。按常规设计的混凝生化法设施处理的效果极差,COD去除率仅为25%~40%,出水色度高达200~500倍,远远超过了排放标准。因此,在基本上对所有的设施不作大改动的条件下,改进治理效果成为迫切问题。

      该厂采用了同步吸附-混凝-氧化法处理废水。其特点是,吸附剂(改性凹凸棒石粉末,约200目,由原土及改性土配制)、絮凝剂(碱式氯化铝和水解聚丙烯酰胺)和氧化剂(次氯酸钠)依次加入同一个反应池,使它们在同一空间内几乎同时完成相应的作用;其次是利用空气鼓泡进行搅拌,以利于上述三个作用的进行。如果废水处理的结果不理想,还可以利用循环水池将其返回反应池重新处理。

      该厂利用原有混凝生化设施并经适当改造,其工艺流程如图13-5所示。其中反应池为原设施的混凝池(有效容积30m3),在压缩空气鼓泡搅拌下依次投入各种药剂后,停止供气。待大部分絮状体沉淀后将其上部浑浊液转入斜管沉淀池进行分离,然后将其带水沉淀物转入沉淀物槽。用片式过滤器再次进行分离,其滤液和来自斜管沉淀池中的上清液分别进入循环水池(原生化池,容积约50m3)。该池处理后废水如已合格则转入处理水水池(容积约60m3)待排放;若一旦发现色度或COD过高,则返回反应池重新处理。反应池和沉淀物槽排出的污泥经干燥、焙烧和适当处理后可再次利用,效果约为新鲜凹凸棒石吸附剂的80%左右。

      反应池中投加的药剂品种、规格、投加量及投加次序见表13-1。其中絮凝剂需在吸附剂投入后经30~40min再投入,而其投加量系根据连续半个月的大池试车结果调整确定。投加时废水的pH一般可不必调节。利用原配置的风机,其风量为4000m3/h,鼓风时间控制在50min左右,其中在投加絮凝剂后继续鼓风时间一般在10min之内。运行结果表明,该工艺适合于该厂染色废水的治理,效果良好。处理后排水的COD去除率从25%~40%提高到47.8%~89.3%,大部分已小于100mg/L,色度从200~500倍降低为2~16倍,不超过16倍。


标签: 印染废水
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